1580热轧线降Ni箱板点状翘皮控制研究
孟令旭 ,王苏洲,刘小凯,孙庆强,张盛攀
(日照钢铁有限公司,山东省日照市 276800)
摘要:为实现降本增效,自2022年开始,作者单位针对耐候钢SPA-H,开展了一些列降Ni成分优化。降Ni后生产组织过程中,存在主要问题为钢卷表面存在大面积点状翘皮。作业单位采取调整成分设计、优化工艺参数、调整工艺路线、除鳞系统改善等措施,总结出合适的轧制工艺路线,试验数据表明:采用缓冷6h装炉模式,降Ni箱板表面点状翘皮大幅度减少;控制二加温度1080℃以下,进一步控制三加均热温度1290℃以下,并依据实际在炉时间降低三加均热温度10~20℃,增加除鳞道次,并采用直通模式轧制,有利于点状改善,点状翘皮缺缺陷判次率由0.144%下降至0.048%。
关键字:箱板;翘皮;成分优化;
1前言
为稳固我司箱板市场龙头地位,实现降本增效,同时扩大成本优势,2022年-23年公司推进箱板SPA-H钢种降Ni工作。因箱板中含有Cu元素,Cu熔点较低,加热后析出的Cu呈液态聚集于奥氏体晶界处,影响热轧钢带的表面质量,造成钢板表面开裂导致钢材报废,形成Cu脆效应。而Ni元素可打破固Cu平衡态,显著改善铜脆翘皮缺陷,因此在耐候钢成分设计中占有极其重要作用。实施降Ni后,23年全年降Ni箱板累计生产62.13万吨,箱板点状翘皮累计判次858吨,点状翘皮废次降0.1438%。为提升降Ni箱板表面质量,板材厂1580轧线开展专项攻关。缺陷形貌如下图1所示。
图1 降Ni箱板表面翘皮形貌
对翘皮缺陷卷外委场发射电镜扫描,在缺陷界面位置发现明显Cu元素富集。因此断定点状翘皮产生原因为Cu元素富集导致的Cu脆问题。
图2点状翘皮Cu元素分布
含Ni钢加热时,Fe元素氧化后,残留于氧化层界面的Ni和Cu在液态和固态均可无限互溶,形成含Ni的富Cu相。Ni的加入,提高了含Ni富Cu相的熔点,降低了富Cu相中Cu的浓度,减少了形成液态Cu相的机会,使得含Ni富Cu相以固态颗粒状保留在外氧化层内,带钢外层晶界内富Cu相较少,对晶界强度削弱程度低。
而残Ni钢,随着钢中Fe元素的氧化,Cu元素在氧化层中富集。由于Cu的熔点较低,呈液态,因此在氧化层下方聚集。氧化层下富集的Cu元素逐渐向基体扩散,增加了表面基体中Cu的含量。晶界氧化使得晶界附近基体中Cu元素含量进一步增加。加热后析出的Cu呈液态聚集于奥氏体晶界处,弱化晶界强度,在粗轧精轧轧制过程中出现沿晶界开裂进而产生翘皮缺陷。
图3残Ni钢的Cu元素富集
2改善措施
2.1成分设计
通过统计前期点状翘皮产生规律发现,轧制目标厚度越厚,点状翘皮产生几率越大,3.2mm及以下偏薄规格翘皮发生几率仅为0.59%,而6.0mm规格缺陷比例高达3.24%。当轧制厚度较薄时,粗轧、精轧压缩比较大,部分翘皮会出现轧合,因此轧制厚度越薄,翘皮发生几率越低。
规格 | 生产卷数 | 点状翘皮卷数 | 缺陷比例 |
h≤3.2mm | 509 | 3 | 0.59% |
4.0mm≤h≤4.5mm | 478 | 8 | 1.67% |
6.0mm≤h | 278 | 9 | 3.24% |
结合不同轧制规格的生产工艺,制定降Ni箱板成分设计体系,分轧制厚度制定全Ni、半Ni、残Ni新牌号。针对5.0mm及以上厚规格采用全Ni模式,采用GE码为H79603;4.0-5.0mm厚度区间,1270mm以上宽规格(需采用高温烧钢)采用半Ni模式,采用GE码为C61301; 1270mm以下规格采用残Ni模式,采用GE码为H79602;4.0mm以下规格,轧制压缩比及温降较大不易产生翘皮,采用残Ni模式,采用GE码为H79602。
2.2加热工艺优化
统计典型点状翘皮轧程生产数据,发现典型翘皮卷生产计划均存在因轧线异常停机,导致在炉时间过长有关,同时炉膛温度控制偏高有关。
序号 | 缺陷形貌 | 基本情况 | 工艺控制 | 原因分析 |
1 | 上表面无规则分布通长断续点状翘皮 | ①集中于5:30~11:30箱板计划(16卷),计划前35卷表面正常。 | 1、在炉时间过长:三炉模式生产,因异常停机,导致整体在炉时间过长250~350min。2#炉在炉240~280min,1#炉320~350min,3#炉260~290min。 | |
2 | 上表面中间位置通长断续点状翘皮 | ①同计划生产。 | 1、在炉时间过长:三炉模式生产,接薄规格装炉,上计划节奏慢,开轧在炉时间200min。开轧后因生产异常,单机51min,导致在炉时间过长232~258min。 | |
3 | 上表面中间及两侧边部100mm通长断续点状翘皮 | ①同计划生产,均为2#炉 | ①在炉时间:492~506min; | 1、在炉时间过长:因2#炉步进梁故障停轧处理,在炉时间492~506min。 |
结合1580轧线订单主要箱板偏薄规格为主,针对避免在炉时间过长采取控制措施如下:①避免接薄规格装炉;②如计划无法调整,则在残Ni箱板前增加过渡材,确保换辊时残Ni箱板在炉外或1加段,三炉模式下过渡材块数≥51块,1/2#炉双炉模式≥40块,1/3或2/3#双炉模式≥31块。③炉生产模式下,薄规格计划采用1/2#装出钢钢,3#炉空炉。④三炉生产模式下,计划为1300mm以上宽断面箱板接窄断面残Ni箱板时,3#炉注意留空步,防止3#炉在炉时间过长。
通过生产跟踪发现,降Ni箱板翘皮产生几率与装炉温度由对应性关系,针对装炉温度≥600℃以上板坯,缺陷发生几率高达3.52%,600℃以下温度装炉,缺陷几率下降至0.61%、0.28%。
装炉温度 | 生产块数 | 缺陷块数 | 缺陷几率 |
≥600℃ | 568 | 20 | 3.52% |
600>T≥400℃ | 488 | 3 | 0.61% |
400>T℃ | 362 | 1 | 0.28% |
因此针对不同装炉温度制定降Ni箱板加热工艺要求,针对装炉温度≥600℃以上板坯,加热温度整体下调20℃左右,且在保证生产稳定性的前提下,控制二加温度整体在Cu元素熔点附近(1080℃以下)。
项目 | 厚度 | 宽度区间 | 一加 | 二加 | 三加 | 均热 | RT0 | 备注 |
直装坯 | 5>h>3.2 | w≥1270 | 800~950 | 1030~1080 | 1250~1290 | 1250~1290 | ≥1100 | 半NI箱板 |
1200≤w<1270 | 800~950 | 1030~1080 | 1240~1280 | 1240~1280 | ≥1090 | 残Ni箱板 | ||
w<1200 | 800~950 | 1030~1080 | 1240~1270 | 1240~1270 | ≥1090 | |||
3.2≥h>2.5 | 1200≤w<1270 | 800~950 | 1030~1080 | 1240~1280 | 1240~1280 | ≥1090 | ||
w<1200 | 800~950 | 1030~1080 | 1240~1270 | 1240~1270 | ≥1080 | |||
2.5≥h≥2.0 | W≥1170 | 800~950 | 1030~1080 | 1250~1290 | 1250~1290 | ≥1100 | ||
1100≤W<1170 | 800~950 | 1030~1080 | 1250~1280 | 1250~1280 | ≥1090 | |||
w<1100 | 800~950 | 1030~1080 | 1250~1270 | 1250~1270 | ≥1080 | |||
h=1.6 | W≥1100 | 800~950 | 1030~1080 | 1250~1290 | 1250~1290 | ≥1110 | ||
w<1100 | 800~950 | 1030~1080 | 1250~1280 | 1250~1280 | ≥1100 | |||
下线坯 | 5>h>3.2 | w≥1270 | 800~950 | 1030~1150 | 1250~1300 | 1250~1300 | ≥1100 | 半NI箱板 |
1200≤w<1270 | 800~950 | 1030~1150 | 1240~1290 | 1240~1290 | ≥1090 | 残Ni箱板 | ||
w<1200 | 800~950 | 1030~1120 | 1240~1280 | 1240~1280 | ≥1090 | |||
3.2≥h>2.5 | 1200≤w<1270 | 800~950 | 1030~1150 | 1240~1290 | 1240~1290 | ≥1090 | ||
w<1200 | 800~950 | 1030~1120 | 1240~1280 | 1240~1280 | ≥1080 | |||
2.5≥h≥2.0 | W≥1170 | 800~950 | 1030~1150 | 1250~1300 | 1250~1300 | ≥1100 | ||
1100≤W<1170 | 800~950 | 1030~1120 | 1250~1290 | 1250~1290 | ≥1090 | |||
w<1100 | 800~950 | 1030~1120 | 1250~1280 | 1250~1280 | ≥1080 | |||
h=1.6 | W≥1100 | 800~950 | 1030~1150 | 1250~1300 | 1250~1300 | ≥1110 | ||
w<1100 | 800~950 | 1030~1120 | 1250~1290 | 1250~1290 | ≥1100 | |||
注: | ||||||||
2.3除鳞效率提升
降Ni箱板点状翘皮产生主要原因为Cu元素富集导致晶界强度降低,导致轧制过程中氧化铁皮压入晶界,形成翘皮。因此通过加开除鳞道次,采用直通模式增加中间坯表面温降提升除鳞效率,能有效改善点状翘皮。下左图为4月7日因在炉时间过长导致上表面翘缺陷照片,采用直通模式生产,同时加开炉后除鳞及粗轧除鳞为2+3模式后,表面质量明显改善。
(a)投热卷箱模式、除鳞1+3+1表面翘皮 (b)直通模式、除鳞2+3+1表面良好
图4不同工艺下降Ni箱板表面质量
2.4应急管控措施
针对因轧线异常导致在炉时间过长时,制定应急措施如下:
① 非异常停机时,厚规格残Ni箱板预估在炉时间≥220min时,三加均热段炉温上限下调10℃;预估在炉时间≥240min,炉膛温度下调20℃;出现异常停机时,执行加热炉降温制度。
②残Ni箱板出现翘皮时,实验改直通模式生产,粗轧除鳞模式调整为2+3,中间坯厚度调整。
③残Ni箱板直通模式下仍存在翘皮的,翘皮炉号停止出钢,炉膛温度下调至1230~1250℃,RT0下调至1040~1060℃,如降温后仍存在翘皮的,原高温段板坯全部推回炉。
3改善效果
24年1-11月创累计生产降Ni箱板136.029万吨,累计因点状翘皮判次653.875吨,点状翘皮废次降0.048%,较23年平均降低0.096%,全年累计减少点状翘皮次品1302吨,按照正品次品差价307元/吨(1-9月均值),1-11月累计增效39.9782万元。
4结论
采取调整成分设计、优化工艺参数、调整工艺路线、除鳞系统改善等措施,总结出合适的轧制工艺路线,采用缓冷6h装炉模式,降Ni箱板表面点状翘皮大幅度减少;控制二加温度1080℃以下,进一步控制三加均热温度1290℃以下,并依据实际在炉时间降低三加均热温度10~20℃,增加除鳞道次,并采用直通模式轧制,有利于点状改善,点状翘皮缺缺陷判次率由0.144%下降至0.048%。
[参考文献]
[1]胡德勇,高秀华,周海峰,徐立山,安会龙,刘向明,吴红艳,铁路车辆用高强耐候钢的开发[J].机械工程材料,2018:12.
[2]刘清友,汪兵,王向东.耐候钢的研究,应用及展望[J].钢结构,2011(增刊1):112-113.
[3]王俊山.高耐蚀性铁路货车用S450EW钢的研制开发[D].沈阳:东北大学,2015.
[4]陆匠心,李爱柏,李自刚,等.宝钢耐候钢产品开发的现状及展望[J].中国冶金,2004(12):23-28.
[5]邵肖静,季晨曦,高小丽, SPA-H钢热轧卷表面缺陷成因分析[J].中国冶金,2018:28-02.
[6]于洋,唐帅,郭晓波,热轧卷板氧化铁皮形成机理及控制策略的研究[J].钢铁,2006:41-11.
